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“毫克”级的较真


发布时间:

2026-01-04

12月27日晚上9点,尼龙科技公司硝酸装置开车进入到攻坚阶段。在氧化炉点火前,一场“毫克”级别的战役已在巡检室持续了数小时。主角,是中心化验室的两位员工和一项看似微小却至关重要的指标——铵盐含量。

对于硝酸装置,工艺物料中的铵盐(硝酸铵、亚硝酸铵)含量过高时,会直接影响催化剂活性和最终产品品质,甚至堵塞管道设备,导致装置瘫痪。因此,在装置开车前,将系统内的铵盐含量降至安全范围(工艺控制指标为≤18mg/L),是确保开车安全成功不可逾越的“铁门槛”。

深知服务生产责任重大,中心化验室提前进入“战备”状态。“硝酸即将开车,请中化配合好铵盐监测!”接到生产指令后,夜班人员立刻登上三轮车,载着设备、试剂、玻璃器皿,迎着冬夜的寒风,直奔硝酸装置区。在略显简陋的现场巡检室里,他们迅速搭建起一个临时“战地实验室”。

开车进程步步推进,铵盐随着物料在系统内循环流动。每次取样分析,都是一次对安全状态的“诊断确认”。

21时45分,第一次分析,铵盐含量146mg/L,数据远超指标!这表明系统初始冲洗阶段含有较高杂质,必须持续吹扫、置换。22时,第二次分析,铵盐含量89mg/L,数值大幅下降,说明冲洗置换有效,但距离安全线仍有巨大差距。22时10分,铵盐含量15mg/L,已低于18mg/L的控制指标,安全阀值首次被触及。22时20分,第四次分析,铵盐含量12mg/L。数据稳定在安全区内,且持续下降。

“铵盐含量分析合格!”消息迅速传向硝酸车间。从146到12,4个数字的跃迁,显示出化验人员紧密配合工艺人员,助力开车快速推进的专业素质和服务意识。

当硝酸装置现场操作人员为开车成功做着后续工作时,两名中化人员已收拾好他们的“战地实验室”,在黑夜中悄然离开。